煤化工废水深度处理及回用集成技术 适用范围 煤焦化废水、煤气化废水、钢铁工业园综合废水处理 基本原理 该技术通过酚/油萃取回收焦油和粗酚,高效蒸氨回收浓氨水通过生化处理去除大部分有机物,再通过混凝沉淀去除总氰和部分有机物,再通过臭氧氧化进一步去除水体中有机物,实现废水达标排放的目标;还可根据实际需要,通过超滤、纳滤、电渗析等过程脱盐,实现废水回用目的。 工艺流程 工艺流程为:1煤化工废水首先进入酚油协同萃取槽,回收可利用的焦油和粗酚产品;2萃取出水进入蒸氨塔,回收浓氨水回用;3蒸氨废水进入生化处理系统,去除废水中大部分有机物和总氮总磷;4生化出水进入混凝沉淀系统,脱除废水中绝大部分总氰,色度,悬浮物,并部分去除CODCr;5混凝出水进入臭氧氧化塔和曝气生物滤池,进一步去除废水中的CODCr和微量有毒污染物,实现废水达标排放目标;6臭氧出水再经过超滤、纳滤、电渗析等脱盐单元,实现废水回用目的。
关键技术或设计特征 开发酚油协同萃取剂,可同步萃取焦油、单元酚和多元酚,萃取效率高。 采用自主研发的有机无机复配絮凝剂,对极性有机物和氰化物去除效率高,并同步去除色度和悬浮物。 采用自主研发的非均相催化剂,催化分解臭氧效率高,产生自由基深度矿化有机物能力强。 典型规模 该技术处理规模灵活多变,可根据现场需求,进行除CODCr、总氰的深度处理后达标排放,也可以进一步脱盐后水回用,处理能力可为1-2000m3/h不等。 推广情况 目前相关技术已应用于钢铁/焦化行业10套水处理工程,包括鞍钢集团下属焦化厂处理工程3套,园区综合废水处理工程1套,沈煤集团集团处理工程1套,武钢集团处理工程1套等,处理规模100-1000m3/h。 典型案例 (一)项目概况 鞍钢集团焦化厂三期水深度处理工程改造,主要是絮凝加臭氧氧化工段。设计能力200m3/h,污水来源为焦化废水的生化处理出水,2010年9月开工,于2011年12月完成调试并建成投产。 (二)技术指标 原有工艺为生化处理加絮凝,出水中CODCr和总氰均超标,有毒污染物苯并吡等也超标。采用该技术改造后,絮凝可去除90%的色度,总氰去除率超过90%,CODCr去除率>50%,再经臭氧氧化处理后,进一步去除废水中有机物,出水中总氰浓度<0.2mg/L,CODCr<50mg/L;满足辽宁省污水综合排放一级标准(DB211627-2008),高于国家污水排放一级标准(GB8978-1996),臭氧氧化催化剂可稳定使用3年以上。 (三)投资费用 该项目总投资约1200万元,设备投资800万元,吨水投资费用为4万/吨元。主体设备寿命10年以上。 (四)运行费用 该系统需消耗电能、工业氧气和循环冷却水,年处理污水144万吨,年运行费用576万元,吨水运行费用为4元(含絮凝+臭氧氧化)。
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