甜菊糖产品生产过程中所排废水主要包括浸泡废水、酸碱性废水等,废水中主要污染物有:有机污染物(COD、BOD)、悬浮物、酸、碱等。该类废水有机污染物含量高,且含有酸、碱(不定期排放),水质时段波动大,导致污水排放不稳定,因此需采取一定的处理措施,保持废水稳定的处理效率是必要的。采用了曝气生物滤池加沉淀池的处理工艺, 对甜叶菊制提甜菊糖过程中产生的废水进行处理,详细分析了工程调试情况,取得了较好的效果。
由于废水中含有大量的三价铁离子, 导致生化处理后水质 颜色发黄, 而且由于铁离子的絮凝作用, 使出水带有细小的悬浮物,难以沉降。在传统处理工艺(UASB 池+接触氧化池+曝气生物滤池)处理后,COD 的含量超出出水标准:COD≤100 mg/L,为此采取处理工艺:出水先加NaOH 调节 pH,然后进入沉淀池,并加入聚合氯化铝(PAC)、聚丙烯酰胺(PAM),使三价铁离子形成沉淀,从而有效的去除了水中的悬浮物,COD 的含量也降到标准以下,再进行加 H2SO4 调节 pH,使出 水达标排放。处理工艺见下图:
前端的生化处理控制好进水、曝气、污泥回流及排泥等, 可以有效去除COD,不过出水明显呈现淡黄色且有大量细小 难沉降的悬浮物,且不能达标排放,通过实验室分析和小试研究,对曝气生物滤池出水进行深度处理,加入NaOH 调节pH,并加入适量的PAC、PAM,可迅速实现泥水分离。其中pH 在 10~11、5 %PAC 加入量为4~5 mL、2 ‰ PAM 加入量为1~2 mL 时,调试工艺处理效果最明显,是最佳选择配比。
由此可见,pH、PAC、PAM 几个重要的参数是出水深度 处理的关键因素, 经过测算, 药剂的使用量都在合理范围之内。
甜菊糖生产过程中会产生含有大量有机物的废水, 通常属于 较难处理的高浓度有机废水之一,因提取物产品和生产工艺不 同而差异较大,水质波动较大,需结合传统工艺,采取针对性 的处理工艺,解决污水处理的难题。。
在曝气生物滤池处理工艺的基础上增加了沉淀池,且通过调节pH,加入聚合氯化铝和聚丙烯酰胺,有效的降低了出水中的悬浮物,COD 浓度也得到了降低,为甜叶菊制提中废水深度处理提供了新的工艺。